江苏油田向构造接合部的空白区、过渡区发力,实现了老区油气勘探多点开花。油田开发进入后期,含水上升加剧,自然递减加大,资源接替形势严峻,稳产难度不断加大。能否找到剩余油,成为实现老油田稳产的关键之处。江苏油田主力探区经过40多年勘探,探明程度已经很高,几乎找不到一块未开垦的处女地,有的地方被筛过了几遍甚至十几遍。这是不是说老区没有希望了?
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首席执行官阿敏一纳赛尔(AminNasser)目前表示,未来25年,全球油气行业需要逾20万亿美元的投资以满足预期的需求增长,从而弥补大油田的自然递减。
作者:陈奇 期刊:《江汉石油职工大学学报》 2018年第02期
王西采油管理区所辖的中区潜4~3、北区、周8、中区上段和北断块等区块,均已进入开发中后期,井况损坏严重,井筒环境日趋复杂,自然递减逐年加大。在新井和措施投入力度大幅缩减的情况下,基于老区剩余油精细研究,利用精细注水结构调整,强化注水井动态调配,提高了油藏水驱动用程度,有效降低老区自然递减率;深化地质认识,精细油藏管理,提高油田采收率。
“做好‘中医’精细注水和‘西医’措施挖潜两篇文章,有效延长了老油井自然递减周期。”6月22日,长庆油田采油一厂总地质师梅启亮说。面对自然递减速度加快、挖潜难度与日俱增的生产现状,长庆采油一厂以降低递减率为主攻目标,分别在长2区块、长6区块和长10区块开展细致深入的注采调整措施。
本文分析了某区块二次加密调整井层系注采系统调整后及为二类油层封堵后区块开发特点以及目前层系低产低效井形成因素和近几年治理方法及效果,提出了下步调整潜力,为该层系的后续开发调整提供指导.
利8断块是一个被断层复杂化的中高渗透、低粘度、强亲水的层状砂岩构造断块油藏。该区块自1980年投入开发,1985年全面转入注水开发,目前存在井网注采不完善、水驱控制程度低等问题。针对这些问题,我们通过分层开发、平面注采完善、多级细分、动态调配等方法增加有效注水量,均衡水驱,使得断块注水效果得到明显改善,产量递减趋势得到明显缓解。与治理前对比,区块日油水平提高17t/d,动液面上升了60米,自然递减下降了6.2%。
作者:崔秋海; 高志超; 白杰英 期刊:《内江科技》 2016年第11期
为了改善明6块高含水后期注水开发效果,明确了以提高水驱程度,有效控制自然递减为目标,探索极复杂断块油田高含水开发后期精细注水开发技术,开展了以极复杂断块油田构造研究为突破点的油藏精细描述、剩余油定性分析和定量描述和制定了不同构造、开发特点的调整治理技术政策,建立适应明6块高含水期注采井网优化技术、精细注水开发技术。
王场油田北区经过40余年开采,注采结构矛盾突出,产量递减快,老井稳产难度大,控制老井递减已成为实现油田稳产的重要工作。自然递减率的高低是衡量一个油田开发管理水平的重要指标,也是完成全年生产任务的关键。从注水、油藏、采油工程入手,对自然递减进行全过程、全方位的有效控制。
本文针对马寨油田近几年自然递减偏大的现状,通过精细小断层研究、精细沉积微相研究、精细井组调整治理、精细动态调水,实现了马寨油田近2年的自然递减连续下降,为同类老油田开发后期控制自然递减提供了经验和借鉴。
作者:杨桂香; 颜俊英 期刊:《中国石油大学胜利学院学报》 2006年第02期
正韵律油藏在注水开发过程中自然递减幅度大,含水上升较快。针对这一问题,提出利用水膨体堵剂、分段塞注入工艺在此类油藏中实施大剂量深部调剖。通过对胜二区沙二3单元实施深部调剖试验的做法进行总结,对调剖效果进行分析,认为该项技术对控制稠油油藏的自然递减、提高最终采收率具有可行性。
未来5年全球石油需求年均增长150万桶/日,而欧佩克石油产能每年自然递减120万桶/日,由于预计2007~2010年间非欧佩克年均增加产量50万桶/日,这就意味着到2010年欧佩克总计需要增加1000万桶/日的石油生产能力。然而,因政治、法律和管理方面的问题,欧佩克产能的增加可能不足以满足需求的增长。因此,油价仍呈上升趋势。
作者:刘晓彦; 陈守民; 冯立勇 期刊:《石油化工应用》 2006年第04期
本文针对老油田产能和井况逐年变差的开发现状,运用完善注采井网、措施改造、评价小油砂体、加密调整及滚动建产等手段,深入挖掘油藏潜力,以提高水驱储量控制程度,恢复产能,确保老油田长期稳产。
作者:马国林; 孟翠萍; 蔺建武; 毛颖; 杨玲杰; 孟德勇 期刊:《内蒙古石油化工》 2007年第06期
本文通过原始测井曲线与新井电测曲线的对比,利用注入体积倍数法,分析了卫10块各小层的水驱动用状况,研究了高含水区块剩余油的分布现状,针对性地实施了转注、压裂、大修、解堵等油水井措施,新增水驱控制储量6×10^4t,水驱动用储量3.6×10^4t;水驱采收率提高2.26个百分点。
孤东油田七区已到开发后期。注采结构矛盾突出,产量递减快。老井稳产难度大,控制老井递减已成为实现油田稳产的重要工作,自然递减率的高低是衡量一个油田开发管理水平的主要指标,也是完成全年生产任务的关键,从注水、油藏、采油工程、矿场四大管理环节入手,对自然递减进行全过程全方位的有效控制。是控制自然递减确保老井稳产的较为成功的方法。
大庆油田全力冲刺4000万吨稳产目标 目前,大庆油田通过强化冬季安全生产,正全力冲刺第9个4000万吨稳产目标。大庆油田透露,最近两年来,该油田消化了每年7%的产量自然递减压力,主力油田采收率突破50%。据悉。大庆油田未来计划水驱产量占到整体产量的60%以上、采收率提高到60%以上。
作者:丁保来; 刘文芳; 刘香山; 李晓燕 期刊:《中国石油和化工标准与质量》 2014年第01期
影响产量自然递减的因素很多,分为可控因素和不可控因素。针对影响产量自然递减的可控因素,从油藏管理、工程、作业以及生产运行四个方面,统计分析了各因素对老井产量的影响,采用灰色关联分析法,确定出影响产量自然递减的主要因素,提出具有针对性的控制对策,对油田可持续发展具有一定的指导意义。
作者:魏兴奇 期刊:《中国石油和化工标准与质量》 2013年第16期
沈24块地理位置处于大民屯油田东南,构造位置位于大民屯凹陷前进断裂背斜构造中断。油藏类型为多套油水组合的岩性层状构造油藏,油藏埋深2200—2600米。受多条断层的切割作用和岩性的影响,各断层内油气水关系复杂,无统一油水界面,注水矛盾突出,调配水难度大。通过用调剖来改变水井吸水剖面,改变水驱方向,降低高吸水层的注水量,增加低渗层的注水量,提高低渗层的水驱动用程度,减缓老井自然递减,增加区块产量,提高区块开发水平。
作者:吕志强 期刊:《中国石油和化工标准与质量》 2011年第09期
河10断块为一常温常压、中孔、高渗透、稀油构造-岩性油气藏。该区块1988年投入开发,经历20多年的滚动开发,目前井网存在注采不完善、注采对应率低、水驱控制程度低等问题,针对这些问题,我们通过深化单元目标化管理;分区域、分砂体注采完善,提高注采对应率及水井分注率;根据注水见效情况及时注采调配等有效治理手段使得断块注水效果得到明显改善,产量递减趋势明显得到缓解。与治理前对比,区块日油水平提高11t/d,动液面上升了160.3...
南一区高台子油层于1988年投入开发,初期采用250m井距反九点法面积注水井网开发,共有油水井358口,其中采油井290口,注水井68口,注采井数比1:4.26。1996年进行第一次注采系统调整,转成不规则五点法面积井网,注采井数比提高到1:2.12,注采关系得到一定完善。随着开采时间延长,由于井网不规则,造成平面矛盾突出,水井调整难度大,区块含水上升和自然递减快。为此,2004年对该区进行了第二次注采系统调整。
作者:郭印龙; 郭恩常; 杨永利; 曾俊; 刘京军; 金丽琼 期刊:《石油地质与工程》 2008年第05期
以相渗曲线为基础,推导出含水率与采出程度、含水上升率与含水率、存水率与采出程度及自然递减与含水率四条理论关系曲线,将实际曲线同比例地绘制在理论曲线上,根据实际曲线与理论曲线的位置关系评价水驱开发效果,形成一种新的水驱开发效果评价体系,经现场应用验证,评价结果较为客观合理。