作者:秦国栋; 岑豫皖; 叶小华; 黄建中 期刊:《液压与气动》 2018年第10期
破拆机器人臂系负载敏感系统具有功率自适应节能降耗、结构紧凑等特点,应用十分广泛。然而负载敏感系统中负载敏感泵流量压力仅与系统最大负载相适应,导致多臂复合动作时小负载回路上压力补偿阀能量损失较大。为进一步降低能耗,利用液压马达回收小负载回路压力补偿阀的能量损失,并带动液压泵将回收能量储存在蓄能器中,蓄能器回收能量通过扭矩耦合的方式回馈至主泵实现能量回收。通过AMESim建模仿真结果表明,增加能量回收系统...
作者:姚明星; 吴文海; 秦剑; 孙磊 期刊:《机床与液压》 2018年第10期
为实现液压挖掘机动臂与转台复合动作时的能量回收,提出一种基于蓄能器-液压马达-发电机的液压挖掘机电液协调式能量回收系统。在标准工况下的单个工作周期内对系统模型进行仿真分析,研究关键参数对系统节能效果的影响。结果表明:在参数合理匹配的情况下,此系统回转制动能量回收率为61.08%,动臂下降能量回收率为27.23%,综合能量回收率达到了44.79%,综合能量再利用率达到了47.37%,节能效果良好;在合理的范围内,选择初始容积小的蓄...
作者:郭勇; 倪秀衡; 郝鹏; 李林岩; 吴钪 期刊:《矿山机械》 2017年第05期
为了提高大型矿用液压挖掘机的能量利用率,基于液压挖掘机三泵系统的设计思路,提出了一种新的动臂势能回收与再利用系统。该系统的蓄能器回收动臂下放时释放的重力势能,用于上车回转的驱动。对该系统主要元件进行建模,并搭建系统的AMESim仿真模型,仿真结果验证了系统的可行性。搭建系统的试验平台,进行试验测试。试验数据表明:在同等条件下,试验样机同传统液压挖掘机相比,发动机输出功率的波动幅度减小了15%,油耗降低了7.5%。
作者:张浩; 许佳音 期刊:《机床与液压》 2015年第20期
针对挖掘机回转与举升复合动作协调性存在的问题提出了一种实验与仿真方法, 根据液压系统模型建立AMES-im 模型, 变量泵、多路阀模型通过HCD 库搭建; 将实验中提取的数据经过处理输入到仿真模型中, 并将仿真结果与实验结果对比, 验证仿真模型的准确性; 根据实验中存在的问题, 改进仿真模型, 将原始数据输入到改进的仿真模型中, 对比改进前与改进后的结果, 改进后的仿真结果显示回转与举升协调性有了较大改善.
作者:梁健 陈芳 熊加祥 期刊:《四川生理科学》 2008年第03期
目的:讨论分析蛙神经干动作电位,为电生理实验课教学提供一些创新思路。方法:制备蛙的坐骨神经标本,在原有教学实验设计的基础上,就记录距离。麻药阻滞对神经干复合动作电位的波形、幅度、潜伏期及时程的影响,传导速度的计算方法等问题进行深入分析。结果:增大两记录电极距离,在一定范围内第一相峰值逐渐升高,持续时间延长,第二相峰值逐渐减小,电位持续时间逐渐延长,记录两点间滴加麻药,动作电位的波形第一相峰值逐步...
作者:赵腾 刘新强 乔健 冀宏 单乐 期刊:《甘肃科学学报》 2015年第06期
针对某锻造操作机液压系统因负载压力不同导致多执行机构不能复合动作的问题,提出一种基于压力补偿原理的多执行器分流方法。利用AMESim建立压力补偿阀模型,并对改进后的液压系统流量分配特性进行仿真分析。结果表明:通过在高频响换向阀前添加二通压力补偿阀,并配合梭阀组形成压力补偿回路,可以使液压系统在负载压力不同的情况下能够实现流量分配,完成锻造操作机多执行机构的复合动作。
作者:杨斌 宋锋涛 薛晓强 魏新 期刊:《工程机械》 2015年第03期
为提高挖掘机工作效率,对其复合动作液压原理图进行分析,分析挖掘机复合动作时动臂提升慢的原因并提出改进措施,付诸实施后进行测试,测试数据及操作手的操作感受验证了改进措施的效果.
作者:蒋德明 耿跃海 伍云浪 期刊:《建设机械技术与管理》 2015年第11期
该文介绍了液压挖掘机一种常见的复合动作的"优先"功能,分析了常规方法的实现原理及不足。从液压控制原理入手,探讨了从液压先导控制方面实现该复合动作"优先"功能的可能性,并经过试验,验证其可行性。