摘要:分析了ZTR-2014DJ型上料机器人进行铝棒上下料工作时,机械手爪到上料位时停止位置不准确,出现不到位或者过位现象。经过现场分析和实际验算,找出发生此现象的原因,并提出整改方案以解决此问题。
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