本文介绍了镇海炼化45万吨/年对二甲苯和100万吨/年歧化与烷基转移联合装置节能设计特点、近期节能工作开展情况及下一步工作计划和设想。
<正>目前国内芳烃产品主要采用石油路线生产,价格居高不下,而且缺口很大。芳烃主要包括苯、甲苯、二甲苯,一般简称BTX(Benzene,Toluene,Xylene),是重要的基础化工原料。其中对二甲苯(PX)占BTX消费总量的45%左右,主要用于生产精对苯二甲酸(PTA),并进而生产聚酯(PET)。工业上芳烃生产约95%左右来自于石油化工,少量来自于煤焦油加工。2010年我国BTX产量约1420万吨,表观消费量达1900万吨,供需缺口约480万吨。其中PX的自给率仅61....
一、产品和技术简介: 对二甲苯是聚酯的原料,也是重要的化工原料,目前市场上对它的需求量很大,供不应求,现有工业上甲苯歧化生产苯和二甲苯的工艺,不能选择性生成对二甲苯.并且需要进行混合二甲苯分离和二甲苯异构化等复杂工艺过程。
作者:钟思青; 童海颖; 陈庆龄; 陈智强 期刊:《石油化工》 2004年第06期
在直径1 000 mm、高3000 mm的轴向固定床冷模装置中研究了气体分布器和瓷球填料对反应器内气流分布的影响.结果表明,随着表观气速的增加,反应器内气流的不均匀程度增加;气体分布器可改变床层内气流流形并使气流的径向速度分布趋于均匀;瓷球填料的阻力作用也可使径向气流的速度分布趋于均匀.合适的气体分布器与瓷球填料联合使用能使催化剂床层中气体的径向压差小于0.08 kPa.
作者:张宝忠; 刘晓鹏 期刊:《石油化工》 2015年第02期
以四丙基溴化铵为有机模板剂合成了纳米ZSM-5分子筛,将晶化合成的母液回收后,采用不同回用比例的母液部分甚至全部替代四丙基溴化铵合成纳米ZSM-5分子筛,通过XRD,SEM,NH3-TPD等方法对合成产物进行了表征。表征结果显示,母液回用比例50%时合成的纳米ZSM-5分子筛的晶相结构和酸性与无母液回用时合成的纳米ZSM-5分子筛近似。将合成的纳米ZSM-5分子筛制成催化剂,用于苯烷基化和甲苯择形歧化反应。实验结果表明,相比大晶粒ZSM-5分子筛,...
甲苯歧化与烷基转移催化剂及其制备方法和应用 该专利涉及一种甲苯歧化与烷基转移催化剂及其制备方法和应用。该催化剂由氢型ZSM-5分子筛和无机耐熔氧化物组成;氢型ZSM-5分子筛的质量分数为10%~90%,氧化硅与氧化铝的摩尔比为20~100,比表面积为350—550m。儋,同时具备弱酸、强酸和超强酸,
作者:李应; 吴明珠; 陈孟楠; 王家强 期刊:《石油化工》 2017年第12期
综述了对二甲苯的合成方法,包括传统的甲苯歧化法、甲醇芳构化法和甲苯烷基化法,以及最新采用的2,5-二甲基呋喃与乙烯Diels—Alder反应的合成方法,分析了各方法的优点和不足,对今后的研究方向进行了展望,指出了利用可再生资源合成对二甲苯将成为今后的研究热点。
作者:李佳; 李孝国; 裴仁彦; 孙国方; 于海斌 期刊:《广州化工》 2012年第19期
国内外甲苯歧化工艺研究,一直围绕着对传统的4种歧化工艺技术改进。一方面以提高产物中对二甲苯的热力学平衡浓度为目的,通过改变甲苯歧化催化剂的性能,以纯甲苯为原料,可获得较高的转化率和对二甲苯的选择性。另一方面,不断探索混合甲苯的歧化工艺,充分利用三甲苯原料;并综述了国内外甲苯歧化催化剂的现状及研究进展。
作者:杨德琴; 孔德金; 郭宏利 期刊:《化学反应工程与工艺》 2005年第05期
采用助催化剂对丝光沸石进行改性,通过红外光谱(FT-IR)方法表征了该改性分子筛制备的催化剂样品表面酸性的变化,并探讨了酸性变化对甲苯歧化与烷基转移反应催化活性的影响.结果表明,助催化剂WO3的加入能有效地调节催化剂表面酸性,经氢气还原后催化剂B酸量随助催化剂量增加而增加,且与助催化剂相对含量呈对数关系;而L酸量随助催化剂相对含量的增加先上升,随后趋于平稳;催化剂的反应活性随助催化剂含量的增加而增加,但副反应也随之加...
作者:王新星; 崔楼伟; 何观伟 期刊: 2019年第09期
以聚苯基甲基硅氧烷为改性剂,采用化学液相沉积法对ZSM-5分子筛催化剂进行改性修饰,考察改性催化剂的甲苯择形歧化反应性能。采用XRD、BET、NH 3-TPD表征改性催化剂的孔结构和酸性质。结果表明,聚苯基甲基硅氧烷作为改性剂可以增加催化剂的弱酸中心和中强酸中心酸量,同时缩小催化剂的平均孔径,改性程度与改性次数有关。改性催化剂用于甲苯歧化反应可以增加对二甲苯的选择性,对二甲苯选择性的增加程度与改性次数有关,改性次数增多,...
作者: 期刊: 2005年第06期
日前,从海外开车现场传来捷报,具有中国石化自主知识产权的、由上海石油化工研究院提供的870kt·a^-1甲苯歧化工艺包成套技术,并装填该院HAT-095甲苯歧化催化剂的反应装置投料开车成功,产出合格产品。这是上海石油化工研究院第一次成套技术和催化剂走出国门。
作者:杨德琴; 孔德金; 程文才; 张惠跃; 毛海燕 期刊: 2005年第07期
N-甲基吗啉是芳烃联合装置中的抽提溶剂,含有少量进入抽提产品之一的甲苯.研究了C9芳烃原料中N-甲基吗啉对ZA-92甲苯歧化与烷基转移工业催化剂催化性能的影响.实验结果表明,在3.0MPa、空速1.5 h-1、n(氢):n(烃)=6.7:1、385℃条件下,原料中N-甲基吗啉质量分数≤100×10-6时,反应24 h后,催化剂仍具有良好的活性;N-甲基吗啉质量分数为50×10-6时,反应500h后催化剂活性明显下降.
作者:杨德琴; 孔德金; 朱志荣; 李建立 期刊: 2005年第09期
以丝光沸石为主体制备的HAT-096甲苯歧化与烷基转移催化剂,在空速1.7~2.0 h-1、3.0 Mpa、n(氢):n(烃)=6:1条件下实验室评价1 000 h,转化率大于48%、选择性大于94%.该催化剂在210 kt·a-1工业装置上运行9个月后,在空速1.6 h-1下进行72 h标定,平均转化率大于48%,选择性大于95%.该催化剂已运行6年多未进行再生,表明催化剂稳定性能良好,适宜于长周期运行.
作者:侯强; 孙磊; 丁键; 李经球 期刊:《石油化工技术与经济》 2018年第04期
分析了芳烃联合装置C9+芳烃(C9+A)原料中重质烯烃的组成及其对甲苯歧化反应的影响机理。通过模型反应研究了C9+A中重质烯烃对烷基转移反应的影响,并进一步分析了工业装置上原料溴指数与运行结果的关系及优化运行方案。
分析了甲苯歧化及烷基转移催化剂HLD-001、HAT-099在工业应用中使用不同来源(变压吸附、乙烯和重整装置)氢气对催化剂性能的影响。结果表明:使用HLD-001催化剂期间,补充氢由乙烯装置氢气更换为重整装置氢气后,反应温度由362℃提升至378℃,总转化率下降0.23百分点,C 10芳烃转化率下降6.83百分点;使用HAT-099催化剂期间,补充氢采用重整装置氢气后,反应温度由356℃提升至378℃,总转化率下降1.57百分点,C 10芳烃转化率下降4.27百分点,...
为充分利用甲苯和重芳烃资源,提高C8芳烃产量,中国石化某炼化公司采用中国石化上海石油化工研究院研制的新型催化剂HAT-300,在现有甲苯歧化及烷基转移装置上,不改动关键设备,仅改造部分塔的内构件、泵、管线等,实现了装置扩能改造。扩能改造后的运转结果表明,HAT-300型催化剂的活性和选择性高,对更高空速、更低氢烃比工况具有良好的适应性,原料中低价值的重质芳烃含量有较大幅度的提高,并保持优良的转化率和选择性。
作者:贺来宾; 杨卫胜 期刊:《化工进展》 2018年第03期
在对二甲苯产品对外依存度、国内市场需求持续增长和装置生产成本竞争等因素影响下,我国新建对二甲苯生产装置的市场欲望强烈,单装置生产规模不断突破。作为对二甲苯联合装置组成部分的甲苯歧化与烷基转移装置处理量不断增加,单套规模已达300万吨/年,大型化问题不断显现。本文针对不同规模的甲苯歧化与烷基转移装置进行了比较,分析和探讨了300万吨/年或以上规模的装置在大型化过程中面临的关键设备放大、工艺优化节能等问题,提出了...
目前芳烃的大规模工业生产使用的是芳烃联合装置,甲苯歧化、烷基转移、二甲苯异构化是芳烃生产中的关键技术,因此主要对这三项技术原理进行了探讨,介绍了芳烃联合装置的组合工艺流程。
作者:张英; 薄德臣; 陈建兵; 高景山 期刊:《化工进展》 2016年第S2期
针对目前国内甲苯歧化装置反应产物气液分离过程普遍采用冷高压分离工艺导致装置用能不合理的现状,分析了热高压分离工艺的技术先进行以及装置改造成热高压分离工艺需要注意的问题;确定了能够准确分析甲苯歧化反应产物的分析方法及产物组成,利用ASPEN PLUS流程模拟软件分别对热高压分离工艺过程和冷高压分离工艺过程进行了模拟计算与对比,模拟计算结果表明,由冷高压分离工艺改成热高压分离工艺后对循环氢纯度几乎没有影响。通过热...
作者:王兆瑞; 叶帅; 张森 期刊:《聚酯工业》 2016年第06期
讨论了原料中各组分含量对甲苯歧化和烷基转移反应的影响,C9A的加入促使C8A的生成,其中贡献最大的是三甲苯(T),C10A在原料中的含量应该控制在3%~7%,其中乙基苯、丙基苯同分异构体可以较多的生成目标产物。应严格控制原料中苯、C8A、非芳烃和其他杂质的含量,甲基基团是甲苯歧化与烷基转移反应顺利进行的保证,计量中使用T/C9A+C10A会更加准确。